عنوان پایان‌نامه

بررسی رسوب میعانات گازی در میدان گازی کیش و امکان سنجی فنی تزریق مناسب ترین سیال به میدان جهت کاهش میعانات در مخزن



    دانشجو در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "بررسی رسوب میعانات گازی در میدان گازی کیش و امکان سنجی فنی تزریق مناسب ترین سیال به میدان جهت کاهش میعانات در مخزن" را دفاع نموده است.


    محل دفاع
    کتابخانه پردیس یک فنی شماره ثبت: 1540.;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 66650
    تاریخ دفاع
    ۳۰ دی ۱۳۹۳
    دانشجو
    محمد خانچی
    استاد راهنما
    بهنام صدایی سولا

    بررسی مخازن گاز میعانی به جهت پیچیدگی در رفتار فیزیکی و فازی سیال و همچنین تولید مقادیر زیادی هیدروکربن¬های میانی با ارزش افزوده¬ی بالا همواره موردتوجه پژوهشگران و مدیران حوزه¬¬ی نفت و گاز بوده¬است. در این مخازن برخلاف روند معمول ترمودینامیکی با گذشت زمان و کاهش فشار مخزن، میعانات گازی در مخزن تشکیل شده و ضمن از دست¬رفتن حجم زیادی از میعانات در مخزن، دهانه¬ی چاه¬ها برای تولید گاز مسدود می¬گردد و تولید گاز با مشکلاتی همراه می-شود. در تحقیق حاضر میدان گازی کیش موردتوجه قرارگرفته است. مخزن کیش در دسته¬ی مخازن گاز میعانی سبک قرار گرفته و بزرگ¬ترین میدان گازی مستقل ایران است. حجم گازی این میدان برابر 5/55 تریلیون فوت مکعب است. این پژوهش با هدف بررسی میزان بازیافت میعانات گازی در حالت تخلیه طبیعی و مقایسه آن با حالت تزریق سیالات گازی مختلف و همچنین امکان سنجی اقتصادی مناسب¬ترین سیال انجام گردید. سناریوهای بازگردانی گاز خروجی از تفکیک¬گر و تزریق گازهای دی اکسید کربن، متان، مخلوط گازی متان و دی اکسید کربن و همچنین مخلوط گازی نیتروژن و دی اکسید کربن در حجم‌های مختلف تزریق و در فشار نقطه¬ی شبنم توسط نرم افزار شبیه¬ساز ترکیبی ECLIPSE300 شبیه‌سازی شد. پس از آن برای مناسب¬ترین سیال تزریقی، امکان سنجی اقتصادی برای عملیات تزریق انجام شد تا جنبه¬ی اقتصادی طرح مشخص گردد. نتایج شبیه¬سازی نشان می¬دهد که از میان سیالات گازی مختلف، گاز خروجی از تفکیک¬گر مناسب ترین سیال تزریقی می¬باشد و بیشترین میزان تولید میعانات گازی در سطح را دارد، اما به جهت آن¬که میزان مایع به گاز مخزن کیش کم می¬باشد (10بشکه به ازای یک میلیون فوت مکعب استاندارد) طرح توجیه اقتصادی ندارد.
    Abstract
    Investigation of gas condensate reservoirs have received great attention among oil and gas managers and researchers, due to their complexity of physical behavior and the fluid phase and also high production values of intermediate hydrocarbons with added value. In these reservoirs, in contrast to the common thermodynamic procedure with pressure decline over time, gas condensates will form in the reservoir, large volumes of condensate will be lost in the reservoirs and Wellbore will be blocked for gas production, hence causing many problems for gas production. In this study, the Kish gas field is considered. The Kish reservoir stands in lean gas condensate reservoir style and this reservoir is the largest independent gas field in Iran. The volume of this field is equal to 55.5 TSCF. This study aimed to evaluate the amount of the gas condensate recycling in natural drain and to compare it with the case of different gaseous fluids injection. Also the economic feasibility of appropriate fluid tests were accomplished. Different scenarios of outlet gas recycling from the separator and the injection of carbon dioxide, methane, a gas mixture of methane and carbon dioxide in different injection volumes and dew point pressure were simulated by ECLIPSE300. Then economic feasibility study was performed for the most appropriate injection fluid in order to determine the economic aspects of the project. The results of the simulation demonstrate that the most appropriate injection gas among the gaseous fluids is the outlet gas of the separator and it has the maximum amount of gas condensate production in the surface, but this project is not economically justified because of the low proportion of liquid to gas in the Kish reservoir (10 MMSCFSTB).